数说矿山探索在钼铼资源回收的大路上

文章来源:晶状体溶解性青光眼   发布时间:2021-3-22 22:47:23   点击数:
 

吨,这是我矿年钼精矿产量,又一次刷了新高。

一个数字,似乎说明不了什么。但,如果追溯德铜30年钼资源回收的历史,它,就是一座丰碑!

看天吃饭的作坊

德兴铜矿有色金属资源矿藏丰富,除了大家熟知的铜金属量多万吨,还伴生有钼金属量约28万吨,约占全国储量的16%。德铜也是个十足的大钼矿。

上世纪六十年代,我矿就开始了对钼资源回收技术的研究,陆续选钼实验。八十年代末期,受环境温度影响,我矿与北矿院合作进行了浮选柱工业试验、矿浆温度查定和充氮工业试验。

直到90年代初,选钼才正式开始工业生产,但受到原料不稳定、技术水平有限等诸多因素的限制,也只能间歇性的在原矿品位高、气温条件好时才开车生产,一年之中最多运行半年,有些年份甚至全年停车,无法做到连续作业。

那时候,选钼在外人眼里就像个“作坊”,产量极低,一年仅生产20多吨钼精矿,生产完全是看天吃饭,成本却是高的惊人,选钼在停产的边缘挣扎着。

可不继续生产,就意味着28万吨钼精矿,将随着铜精矿进入冶炼炉变成黝黑的废渣,原本应该和铜一样熠熠生辉的钼资源,不应该是这样的结局!

站上四位数高台

付出是肯定的。

九十年代选钼投入工业生产以来,我矿对铜钼分离方法及分选过程,试验研究不断,但最多也只能产出多吨钼精矿,哪里出了差错?他们绞尽了脑汁。

直到年,他们打破常规,追根溯源,对分选之前原矿性质对浮选的影响进行研究。结果表明,原料中存在一些微细粒及选铜过程中的残留药剂,这些物质所占比例虽然不高,却使铜钼分离难度加大,对于选钼来说,祸害十足。基于这种情况,一个新的思路形成:采用旋流器对选钼原料进行“脱泥”、“脱药”处理,减少微细粒及残留药剂的负面影响。

经过近一年的试验和相关技术改造,年6月,选钼预处理工艺正式应用于选钼生产,钼精矿产量和铜钼分选回收率有了突破性的提高,结束了选钼由于铜精矿含钼低和冬季寒冷难以连续开车的历史!不仅如此,选钼回收率和精矿品位分别提高了11.41个百分点和0.63个百分点,药剂消耗下降32.17%。

就在这项工艺应用的当年,钼精矿年产量就由上一年的余吨一下跃升到余吨。自此,德铜钼精矿年产量稳稳地站在了四位数的高台上。

无限前景的未来

抓住了问题关键的人们不断地将钼精矿产量和品质往上推进,就在指标提升的同时,使另一种金属的回收成为了可能——铼!

铼是什么?制造航空发动机的关键金属,是国家战略紧缺资源。据了解,铼资源常与钼资源伴生,德铜铼金属量约吨,约占世界10%,占中国的80%以上。但铼在矿石中的含量极少,比钻石更难获取。

睿智的德铜员工又从最简单工艺开始,走上了探索创业之路。年开始研究钼酸铵与铼酸铵的生产工艺,年步入正轨,年吨/年钼酸铵项目投产、年吨/年钼酸铵改扩建项目实施……直到今天,吨/年钼酸铵项目实施并投入试运行,其中铼酸铵设计产能达公斤/年。

一个个事件的背后,是钼铼金属延伸产品的持续拓展,是钼铼资源回收技术的不断突破,更是人们对于资源吃干榨净的不懈追求。目前,德铜已是全国最大的钼、铼加工产地之一。他们靠实干与智慧,在钼铼资源综合回收的路上持续探索,不断谱写新的辉煌。

(素材:李臻真郑建英)

(编辑:杨果)

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